硫酸亞鐵去除涂裝廢水總磷試驗效果
涂裝是汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節,會(huì )產(chǎn)生大量涂裝廢水,其中在預處理的表調工藝和磷化工藝中會(huì )產(chǎn)生大量含有磷、磷酸鹽以及鎳等離子的廢水,具有高污染和劇毒性,如果未經(jīng)處理直接排放到自然環(huán)境中,會(huì )對當地生態(tài)環(huán)境造成難以估量的嚴重污染。目前工業(yè)磷化廢水的處理方法主要有:生物法、吸附法、電解法、絮凝沉淀法等,其中以絮凝沉淀法應用最為廣泛。受市場(chǎng)價(jià)格因素影響,在磷化廢水工藝處理中原使用的PAC(聚合氯化鋁)價(jià)格一路走高,擬采用硫酸亞鐵代替PAC做為絮凝劑處理磷化廢水。
在工業(yè)污水處理中,硫酸亞鐵作為絮凝劑具有以下優(yōu)點(diǎn):沉降速度較快、沉降顆粒大、沉淀物密集、密度較大、除色效果比較好(在處理有色廢水時(shí)有非常好的表現),是一種無(wú)毒物質(zhì)并且對生物生長(cháng)是有益的,不會(huì )改變原有處理工藝,是一種便宜、好用、有效的絮凝劑。
實(shí)驗方案
單因素實(shí)驗:考察硫酸亞鐵投加量(100、200、300、400、500、600 mg/L)、pH(3、5、7、9、11、13)、攪拌時(shí)間(5、10、15、20、30 min)、攪拌轉速(50、100、150、200、250、300 r/min)、沉降時(shí)間(5、10、15、20、25、30、40 min)對總磷去除率的影響。
硫酸亞鐵投加量對總磷去除率的影響
由上圖可知,當投加量從100 mg/L增加到300 mg/L時(shí),硫酸亞鐵混凝劑投加量與總磷去除率呈現正相關(guān),增加到300 mg/L時(shí),總磷去除率可達49.76%。然而,隨著(zhù)投加量繼續增加,總磷去除率增加不明顯,甚至略有降低且污泥沉淀量明顯增多。分析原因,硫酸亞鐵作為絮凝劑主要是通過(guò)離子交換形成絮狀沉淀達到除磷效果,當硫酸亞鐵投加量達到一定濃度后,反應已基本達到平衡,綜合考慮硫酸亞鐵的最佳投加量為300 mg/L。
pH對總磷去除率的影響
由上圖可知,廢水pH在3-9范圍內,總磷去除率隨廢水pH的升高不斷增加,pH值為9時(shí),總磷去除率達到最高63.94%,之后隨著(zhù)pH值繼續升高,總磷去除率逐漸降低。分析原因可能是隨著(zhù)溶液pH的不斷增大,溶液中的OH-濃度在不斷增加,而OH-的增多將會(huì )影響溶液中Fe3+和Fe2+,使它們直接生成紅褐色和白色的沉淀,從而降低絮凝效果。因此,建議反應選取的最佳pH為9。
攪拌時(shí)間對總磷去除率的影響
攪拌時(shí)間對總磷去除率的影響。攪拌時(shí)間從0增加到15 min時(shí),總磷去除率不斷增加,15 min后基本不再變化。攪拌的主要目的是加速硫酸亞鐵的均勻混合,結合實(shí)際,攪拌時(shí)間選用15 min最適宜。
沉降時(shí)間對總磷去除率的影響
由上圖可知,在前30 min內,總磷去除率隨著(zhù)沉降時(shí)間的延長(cháng)而增加,但當沉降時(shí)間大于30 min后,隨著(zhù)時(shí)間的延長(cháng),去除率幾乎沒(méi)有變化,說(shuō)明在30 min時(shí),沉淀絮體已經(jīng)基本沉淀完成。溶液沉降的目的是使懸浮的污染顆粒物沉降到溶液底部。因此當溶液中懸浮物沉降完全的時(shí)候,繼續靜置將不會(huì )再有明顯效果。結合實(shí)際生產(chǎn)需要,沉降的最佳時(shí)間為30 min。
得出結論:采用硫酸亞鐵作為絮凝劑處理磷化廢水,通過(guò)單因素實(shí)驗和響應面優(yōu)化實(shí)驗進(jìn)行工藝條件優(yōu)化,經(jīng)過(guò)分析、計算和修正,得到絮凝工藝的最佳條件是:硫酸亞鐵投加量310 mg/L、沉降時(shí)間30 min、pH值為9、攪拌時(shí)間15 min, 該工藝條件下,總磷的去除率可以達到87.68%;各因素對總磷去除率影響的大小依次是:硫酸亞鐵投加量(A)>攪拌時(shí)間(D)>pH(C)>沉降時(shí)間(B),證明用硫酸亞鐵替代PAC作為絮凝劑處理磷化廢水是切實(shí)可行的。
相關(guān)文章:----------------污水除磷該用聚合硫酸鐵還是三氯化鐵?
相關(guān)文章:----------------污水除磷該用聚合硫酸鐵還是三氯化鐵?